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高效稠油消泡剂的研制与应用

时间:2017-12-16 22:31 点击:55

1 消泡剂的研制
1.1 原料
合成用原料有丙二醇聚氧丙烯醚(BP-09)、环氧丙烷、环氧乙烷、大分子混合醇、甘油、脂肪酸、煤油。
1.2 聚醚合成方法
将计量好的BP-09投入高压不锈钢反应釜内,按比例加入KOH,开启搅拌并加热至95~110℃,真空脱水30min;升温至125℃加入环氧丙烷,在反应压力为0.1~0.3mPa条件下,将温度控制在135℃左右,保温30min后,再将温度降至110℃,真空处理30min;取样分析合格后,得到中间体;在此基础上,再加入定量的环氧乙烷,待反应完毕后进行处理,得到非离子型表面活性剂聚醚XP-2。
1.3 甘油脂肪酸酯的合成
将一定量的甘油与催化剂H2SO4混合,加入圆底烧瓶,再加入定量的脂肪酸,加热至220℃,并将反应温度控制在220℃左右,反应2h;冷却至室温,用NaOH进行中和,加水进行水洗;对产出物用回流装置进行蒸馏,收集特定温度区域的馏分,得到精制的甘油脂肪酸酯。
1.4 产品复配
向反应釜内投入计量好的煤油和混合醇,在室温条件下搅拌10min,然后投入计量好的聚醚XP-2,搅拌10min;再投入计量好的甘油脂肪酸酯,搅拌10min后出料。
2 室内消泡评价实验
实验表明,消泡剂在加量浓度为5mg/L时,消泡速度较不加药时快3~4倍,所消泡沫体积最高可达54%,达到了现场试验的条件。
3 现场试验情况
随着气温的降低,进站原油温度降低,原油粘度增大,原油中泡沫增多。3号沉降罐泡沫高度为1m,其他四个罐约0.5m,合计泡沫总高度为2.7m。实验人员2000年11月16日进行了消泡剂现场试验。加药量为每天125kg,加药浓度为5mg/L,与破乳剂混合,泵入井排。在加药第三天后,各油罐泡沫总高度由2.7m降至1.2m,消泡率56%,见到了明显效果。
为检验消泡剂的效果,2000年11月21日,加药量从每天125kg降至75kg,加药浓度3mg/L。大罐泡沫高度一直在较低的水平。 2001年1月,气温进一步降低到零下10℃,大罐泡沫高度有所上升,总高度达到2.2m左右。为了保持油气集输的平稳运行,消泡剂加药量提高到每天100kg,泡沫总高度降至1.6m以下,平均每个罐泡沫高0.3m左右。 
4 结论
聚醚型、脂肪酸酯型等非离子表面活性剂有较强的消泡能力,对其性能还需进一步研究。

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